大灘水電站水輪發(fā)電機增容改造
大灘水電站水輪發(fā)電機組運行近20年,發(fā)電機定子線圈很多部位絕緣老化。根據(jù)電站水能參數(shù)和機組實際情況,通過詳細(xì)計算分析,可不改動水輪機,僅對發(fā)電機作增容改造,采用增加發(fā)電機定子線圈導(dǎo)線截面,絕緣采用F級;而發(fā)電機轉(zhuǎn)子也不作改變出力由1000kW增至1250kW。改造后機組噪音、振動、各部溫升均符合要求,投資省、時間短、發(fā)電損失少,取得了很好的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:水電站 水輪發(fā)電機 定子線圈 轉(zhuǎn)子 絕緣 經(jīng)濟效益
中圖分類號:TM312 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:
大灘水電站裝機2×1000kW,為壩后式,并網(wǎng)運行并起調(diào)峰作用。電站主要數(shù)據(jù)為:設(shè)計水頭8.2m,最大水頭10.5m,最小水頭6.8m,設(shè)計流量為15.2m3/s,所選用的水輪機型號為ZT820-LH-200,發(fā)電機型號為SF1000-28/2600,定、轉(zhuǎn)子繞組均為B級絕緣,發(fā)電機采用可控硅勵磁。自1990年12月并網(wǎng)發(fā)電。
1、發(fā)電機改造的理由 1)機組經(jīng)近20年的運行,由于熱老化、電老化、機械老化等多種因素,使發(fā)電機定子線圈很多部位絕緣出現(xiàn)裂紋、磨損、松脆,槽楔和端部綁扎松動等現(xiàn)象,嚴(yán)重危及機組安全運行。
2)根據(jù)電站水位變化后的水能參數(shù)和機組的實際情況,通過對原水輪機詳細(xì)計算分析論證,在水輪機不變的情況下,能保證發(fā)電機容量從1000kW增容到1250kW。
3)機組增容后可增加超發(fā)峰電的能力,提高峰電比例而獲得更多的經(jīng)濟效益。
2、發(fā)電機增容改造方案
從電站實際情況和業(yè)主角度考慮,為了減短工期和盡量降低改造成本,選定的改造方案是不改變水工建筑物,不用更換水輪機。由于原來所配的輔機設(shè)備如調(diào)速器和靜止可硅勵磁裝置有足夠的余量,輔機部分也不變,所以整個方案只在改造定、轉(zhuǎn)子上考慮。
2.1、發(fā)電機定子的改造
要增加水輪發(fā)電機容量,就要對定子的結(jié)構(gòu)進行改造。通過計算機軟件對發(fā)電機電磁參數(shù)進行多方案計算比較,首先分析在不改變定子鐵芯結(jié)構(gòu)尺寸的前提下其磁路基本技術(shù)參數(shù)是否滿足增容的要求,按中、小容量發(fā)電機磁路技術(shù)參數(shù)要求,定子齒部磁通密度應(yīng)控制在1.55T以下;軛部磁通密度應(yīng)控制在1.40T以下,由電磁設(shè)計方案可知定子齒部磁通密度為1.522T,軛部磁通密度為1.32T,并且與原來磁路參數(shù)基本相同,因此可確定在不改變定子鐵芯結(jié)構(gòu)尺寸的情況下其磁路參數(shù)滿足增容的要求。
接著重點考慮定子繞組,原定子繞組采用耐熱等級為B級的環(huán)氧粉云母作為主絕緣,這種B級絕緣允許溫升為80K;現(xiàn)增容改造時采用F級桐馬環(huán)氧粉云母絕緣,F(xiàn)級絕緣允許溫升為105K,由此可增大熱負(fù)荷,從而可達到提高定子電負(fù)荷的目的。這就是說提高發(fā)電機的容量可通過提高電負(fù)荷和增加導(dǎo)體截面積來實現(xiàn)。由于原發(fā)電機定子槽內(nèi)有一定空隙且原絕緣厚度稍厚,線規(guī)截面可由原來的1.9mm×3.55mm擴大到2mm×3.55mm,絕緣采用F級,定子溫升由原來的41.7K增加到64.2K,而F級絕緣允許溫升為105K,則定子溫升的裕度有40.8K,可知溫升合理,比較可靠。
2.2、發(fā)電機轉(zhuǎn)子的改造
在作完定子的改造以后,還要對轉(zhuǎn)子勵磁繞組作分析處理。由電磁設(shè)計方案可知,轉(zhuǎn)子溫升由原來的55.6K增加到70.K,而B級絕緣允許溫升為90K,則轉(zhuǎn)子溫升的裕度有20K,可知運行還是比較可靠的,因此本機的增容改造采取不改動轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)和勵磁繞組,以達更進一步減短工期和降低改造成本。但我們建議電站最好能將功率因數(shù)cosφ=0.8(滯后)提高到cosφ=0.85(滯后)下運行,增大有功輸出,限制勵磁電流過高,可進一步控制轉(zhuǎn)子繞組溫升。
2.3、改善水輪發(fā)電機的通風(fēng)冷卻系統(tǒng)
?。?)適當(dāng)加長、加寬原裝風(fēng)扇扇葉,增大風(fēng)力,產(chǎn)生足量的風(fēng)量風(fēng)力以加強灌入兩磁極之間進行散熱。。
?。?)改變擋風(fēng)板尺寸和形狀,使風(fēng)路中循環(huán)空氣分布更均勻合理,把冷卻氣流導(dǎo)向定子和轉(zhuǎn)子需要冷卻散熱的部位。
2.4、徹底清洗水輪發(fā)電機其他零部件。對定子鐵芯中的塵埃應(yīng)進行清理,對通風(fēng)冷卻大有好處。清洗檢查零部件的過程中發(fā)現(xiàn)裂紋和其他缺陷的,進行修補或更換。并做好增容改造后的整機、部件的檢查和試驗工作。
2.5、水輪發(fā)電機組進行增容改造后,由于機組容量增大,其電磁轉(zhuǎn)矩勢必增加。因此,必須對發(fā)電機的相關(guān)部件如轉(zhuǎn)軸、磁軛、磁極“T”尾、機座、定子鐵芯等的強度進行重新核算。經(jīng)核算這些零部件的應(yīng)力都在許可范圍內(nèi)。
3、發(fā)電機改造的工藝要點
1)考慮舊鐵芯的因素,磁負(fù)荷增容前后基本保持不變,并且嵌新線圈前進行定子鐵損及溫升試驗,利用專門工藝處理齒頂?shù)炔课痪植慷搪伏c,使鐵芯無短路,不增加損耗來使溫升增加。
2)定子鐵芯、線圈均經(jīng)防電暈處理,保證了整機在國標(biāo)規(guī)定的起暈電壓下試驗,無電暈,延長了機組的使用壽命。
3)定子線圈采用二次模壓二次整形工藝,不但線圈兩邊主絕緣均勻、密實,整體耐電壓水平提高,且線圈一致性好,有利于通風(fēng)。
4)定子下線用的所有綁扎材料均采用目前大電機上采用的材料,具有綁扎牢固、通風(fēng)好、不易老化等優(yōu)點。
5)定、轉(zhuǎn)子整機耐壓試驗均按新機組國標(biāo)規(guī)定的要求試驗,一次通過。
4、改造效益
通過改造后機組在1250kW工況下長期運行,機組噪音、振動、各部溫升等均符合要求,最大出力可達1280kW。
1)改造工期短,投資省。前后改造時間只用20多天就完成。
2)改造后的機組可增加500kW的負(fù)荷能力,可減少電網(wǎng)高峰時對用戶的限量及增強供電可靠性和調(diào)峰能力。
3)本次2臺發(fā)電機等電氣設(shè)備改造總計費用在60萬元以內(nèi),按運行2000h計,增容共500kW,增容部分電價按0.40元/kW·h計,每年可增加發(fā)電收入40萬元,只需一年多一點時間就可以收回全部投資。另外發(fā)電機、變壓器等改造后,每年的大修費用和停產(chǎn)損失大大減少。
5、總結(jié)
從大灘電站發(fā)電機改造過程和改造后發(fā)揮效益來看,可總結(jié)有以下幾點:
1)對于運行多年的水輪發(fā)電機組,要使其更好地發(fā)揮作用和提高出力,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益,對其進行更新改造,使其充分發(fā)揮現(xiàn)有的潛力,是一個行之有效的途徑。
2)機組改造有它的特殊性,在改造前必須做許多仔細(xì)的分析和測量工作,必須制訂好切實可行的改造方案,這樣不僅節(jié)省了投資,而且成功率高、時間短,發(fā)電損失少。
3)國內(nèi)許多電站的水輪機運行情況較好,而且可超出力運行的情況多,但發(fā)電機老化嚴(yán)重,不能滿足水機超出力運行,有的甚至只能在額定負(fù)荷以下運行。若電站改造資金緊張,可先改造發(fā)電機,產(chǎn)生效益后再考慮大修或改造水輪機。
4)政府有關(guān)部門應(yīng)從政策上來鼓勵老電站的改造,保證電站有利可圖,只有這樣就可使更多的老電站走出設(shè)備老化嚴(yán)重、事故頻率高和經(jīng)濟效益差的困境。
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