Y系列高壓電機定子矽鋼片爆洞修復工藝

4000KW同步電機
一、現(xiàn)場檢測:
定子線圈12槽接地,絕緣擊穿,線圈燒斷,其中3槽鐵芯中心部位爆洞長度分別為50cm,22cm,10cm,有6槽槽楔上沾濺線圈熔化的銅沫,槽楔焦黑。
二、委方要求:
1、整機解機,更換定子損壞部分矽鋼片,作部分錯位疊裝,所有矽鋼片平壓鍍漆恢復至原性能。
2、更換定子全部線圈繞組,由B級升為F級絕緣,VPI真空浸漆,負載極限溫升控制在120℃以內,大修時間為12天,保質期2年。
三、根據(jù)委方要求公司組織集團公司各大電機制造廠專家、工程師反復研討論證,制定了284小時倒計時搶修計劃方案。
1、定子線圈用拉排機(感應加熱,低溫<100℃)拆除全部原舊線圈。
2、定子鐵芯用500T壓機從機殼中壓出,考慮到機殼在加壓中會有微量變形,壓裝前用6100螺桿6根串通加固。
3、按原冷軋矽鋼片材質及尺寸(原6等分)定制沖壓矽鋼片約1/5約500kg。
4、其余4/5矽鋼片平整,修去毛刺,拋光,連同原定制500kg矽鋼片,經平鍍機鍍絕緣層后,按其角度用定位槽梢錯位疊片,恢復到原鐵芯尺寸,機殼進烘房加熱,過盈壓裝鐵芯,立車校調定子同心度,作鐵損溫升試驗。
5、定子線圈采用F級聚硒亞胺雙玻為主絕緣的MICACASTIC類少膠去母成型線圈。嵌線后采用VPI真空加壓無溶劑449-1整浸處理(真空度40pa/工作壓力0.7Mpa)封堵線圈間空隙,加強絕緣,又使原止槽口,在拆除線圈時松動部分得以填充,從而保證了槽楔定位牢固,矽鋼片同線圈連結成一體,大幅度提高了該電機的絕緣散熱性能,增大了溫升予留空間,為延長電機使用壽命創(chuàng)造了條件。
該電機經本公司修理后已正常運轉多年,各項電氣機械參數(shù)均符合GB標準,由于采用了VPI高新技術使絕緣等級真正達到F級,具有更高的熱穩(wěn)定性,負載極限溫升始終<100℃,贏得了用戶的信任。


定子鐵心槽口部位燒熔
定子鐵心因線圈短路燒熔一槽鐵心


經VPI真空壓力浸漆,定子線圈堅硬如鋼,保證了槽楔定位牢固,矽鋼片間絕緣良好,鐵心和線圈粘接成一體。大大提高了定子線圈,鐵心和壽命.


疊裝后的矽鋼片鐵芯經油液壓機壓裝定型
組裝后的定子正在做鐵損試驗


解體拆除的矽鋼片鐵芯
采用導向樣板進行錯位疊裝經鍍漆平壓后的矽鋼片
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