發(fā)電機滑環(huán)冒火燒蝕的分析及處理
本文主要對小水電有限公司發(fā)電機運行中滑環(huán)冒火的原因進行了分析,并提出處理方法。 關(guān)鍵詞 小水電有限公司 發(fā)電機滑環(huán)冒火 原因分析及處理 發(fā)電機滑環(huán)冒火燒蝕是機組在運行中經(jīng)常會出現(xiàn)的現(xiàn)象,我廠裝有2臺20MW的水輪發(fā)電機組,在運行中滑環(huán)經(jīng)常出現(xiàn)火花,嚴重時10個下滑環(huán)碳刷幾乎全部冒火,造成機組無功不敢多帶,影響發(fā)電機安全運行。 1 原因分析 造成滑環(huán)嚴重磨損和燒蝕的主要原因一般有以下幾種情況: ?、?碳刷型號選擇不正確。碳刷的主要參數(shù)與實際工作要求相差較大,使碳刷的材質(zhì)過硬或過軟,從而對滑環(huán)產(chǎn)生不良影響;不同型號的碳刷混用,使得不同型號碳刷上的電流密度不同,引起滑環(huán)嚴重發(fā)熱打火。 ?、?碳刷壓力調(diào)整不當。碳刷壓力過低會使碳刷與滑環(huán)接觸不良,容易打火,使滑環(huán)過熱,甚至燒蝕滑環(huán),使之出現(xiàn)熔點;碳刷壓力過高會使碳刷與滑環(huán)的摩擦力增大,加劇碳刷與滑環(huán)的不正常磨損,使滑環(huán)產(chǎn)生過熱冒火。 ?、?碳刷刷握和滑環(huán)加工質(zhì)量不佳。由于加工不精,刷握內(nèi)孔粗糙,有毛刺,使碳刷在刷握內(nèi)自由滑動不暢、跳動等。 ④ 軸承擺度過大或滑環(huán)橢圓度較差,運行時滑環(huán)徑向擺動過大,造成滑環(huán)磨損嚴重冒火過熱。 ⑤ 維護保養(yǎng)不良及維修不及時?;h(huán)表面及刷握內(nèi)常有碳刷磨損的碳粉, 碳刷與滑環(huán)運行時接觸不良和散熱條件變差,引起滑環(huán)過熱。碳刷磨損過多未及時更換,造成碳刷壓力不足,使碳刷與滑環(huán)之間發(fā)生打火,滑環(huán)打出熔點,加劇發(fā)熱。運行中掉角、掉邊接觸不良等。 2 處理方法 ?、?選擇恰當型號的碳刷,使所有碳刷的型號相同。選擇時,應(yīng)從碳刷實際工作時的單位壓力,滑環(huán)的圓周速度和轉(zhuǎn)子的勵磁電流的大小來確定所選碳刷的使用單位壓力、圓周速度、硬度及電流密度與電阻率,然后對照各種碳刷的規(guī)格參數(shù)選擇符合發(fā)電運行條件的碳刷。 ?、?調(diào)整碳刷與壓緊彈簧之間的壓力。調(diào)整時,各碳刷所受壓力應(yīng)均勻穩(wěn)定,其單位壓力通常在1.1kg~2.5kg之間,各碳刷之間的不均壓力差應(yīng)在5%以內(nèi)。隨著碳刷的磨損,壓緊彈簧能自動調(diào)整使碳刷壓力基本保持穩(wěn)定,但應(yīng)經(jīng)常檢查碳刷的工作狀態(tài),確保碳刷在刷握內(nèi)自由滑動無卡阻現(xiàn)象。 ?、?對滑環(huán)徑向擺度過大的原因進行分析處理,如是滑環(huán)橢圓度較差對滑環(huán)進行修復(fù),如是軸承擺度過大造成,控制軸承擺度使使滑環(huán)工作面的偏擺不超過0.3mm。 ?、?定期清掃滑環(huán)表面與刷握內(nèi)的碳粉,用干凈的白布,蘸酒精或汽油擦拭滑環(huán)表面,使其保持清潔光滑。 對個別碳刷產(chǎn)生火花,要判斷是由于壓力過大或過小所造成的進行處理。 ?、?當碳刷磨損達到整個高度2/3時就需要及時更換。更換碳刷需注意:新碳刷型號要與原來使用碳刷的型號保持一致;更換碳刷數(shù)目不宜過多。因新碳刷未經(jīng)磨合,其接觸面積小于原來的舊碳刷,在工作中電流密度增大過多,通常一次更換的新碳刷數(shù)應(yīng)少于一半。
⑥ 新碳刷要粗磨工作面。磨合時把0號砂布包在滑環(huán)上,新碳刷可用手工方法在包有砂布的滑環(huán)上來回磨合,磨合過程必須用力均勻、平穩(wěn)。當碳刷與滑環(huán)的接觸面達70%以上時粗磨合完成。
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