萍鄉(xiāng)發(fā)電廠705號發(fā)電機定子線圈損壞原因及處理
分析了一起125 MW雙水內(nèi)汽發(fā)電機線圈損壞的原因,介紹了處理經(jīng)過,提出了反事故技術(shù)措施。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機;線圈;損壞處理
1 705號發(fā)電機情況簡介
型號: QFS-125-2;
生產(chǎn)廠: 上海電機廠;
出廠編號: 125S090;
投運日期: 1993年12月30日;
大修時間: 1995年5月,1997年7月。
2 事故簡介
2.1 事故前系統(tǒng)運行方式
705號機組單機經(jīng)220kV萍跑線、萍袁線并入系統(tǒng),704、705號主變運行,0號高備變處于熱備用;705號機帶有功負荷為120 MW。
2.2 事故經(jīng)過
1999年2月21日18:25,運行人員發(fā)現(xiàn)705號發(fā)電機本體處有燒焦味,匯報后,值長令汽機、電氣運行人員對有關(guān)設(shè)備進行仔細檢查,并加強監(jiān)視。18:44發(fā)現(xiàn)該發(fā)電機靜子線圈窺視孔靠近勵磁機端冒煙,值長令打閘停機,時間為18:45。
運行人員打開勵側(cè)窺視孔用滅火器噴射。事故前后靜子線圈、出水、鐵芯溫度如表1所示。
3 事故原因
事后,對發(fā)電機進行了全面檢查試驗,在抽出發(fā)電機轉(zhuǎn)子后,發(fā)現(xiàn)勵側(cè)26號槽上層線圈端部主絕緣開裂,樹脂熔化噴出,3號槽下層線圈端部主絕緣也有明顯開裂(26號槽上層與3號槽下層線圈共一個水電接頭)。
2月25日用內(nèi)窺鏡探測到總進水管不銹鋼頭子對應(yīng)勵側(cè)36槽上線圈處有10×30mm異物堵塞,拆開定子線圈內(nèi)冷水總進水閥,發(fā)現(xiàn)密封墊圈已破損,開孔取出異物后,正好與該密封墊破損部分吻合。分析認為:發(fā)電機靜子線圈內(nèi)冷水總進水法蘭密封墊圈破損,進入發(fā)電機進水總匯水管后堵塞了26號上槽線圈和3號下槽線圈,引起線圈斷水過熱,停機后斷冷卻水時,該堵塞物下落到36號上層線圈處。
4 處理 4.1 絕緣損壞情況
事故發(fā)生后,即吊開發(fā)電機兩側(cè)端蓋,進行外觀檢查,發(fā)現(xiàn)兩側(cè)都有環(huán)氧樹脂噴出,勵側(cè)更加明顯,于是抽轉(zhuǎn)子進一步檢查,發(fā)現(xiàn)過熱線圈均為勵側(cè)26號上和3號下,說明是該線圈水接頭與進水總匯水管接口處堵塞斷水所致,其余線棒未見過熱痕跡,而且發(fā)電機未出現(xiàn)絕緣擊穿,無任何電氣參數(shù)異常。經(jīng)內(nèi)窺鏡查出原因后,故障部位縮小在以上兩根線棒上。由于下層線圈更換困難,我們將26槽上層線棒端部絕緣剝開后,對3號槽下層線棒進行了仔細檢查,發(fā)現(xiàn)了明顯的外絕緣開裂。為了消除事故隱患,經(jīng)省電力公司、贛能股份有限公司、省電力試驗研究所、上海電機廠、萍鄉(xiāng)發(fā)電廠組成的專家組確定,將26槽上層和3槽下層線圈進行了更換。
4.2 線圈更換過程中工藝及其有關(guān)試驗
4.2.1 拆舊線圈
要折出3號槽下層線棒,必須拆下26上、27上、28上、29上、30上、31上、32上、33上、34上、35上、36上、1上、2上、3上、共14根線棒。先將以上線棒水電接頭鼻端處手包絕緣剝開,用火焊焊開水電接頭、實空芯銅棒,折除有關(guān)線棒槽楔。在拆除舊線圈過程中,有兩根上層線棒絕緣被拉傷,其中34上絕緣明顯有碰傷,27上線棒做絕緣試驗時擊穿。還有一根線棒引水接頭在拆的過程中被擊壓變形,后由上海師傅用火焊補好修復(fù)。
4.2.2 新線圈處理
將備品線棒放置在發(fā)電機平臺做好的架子上,抹凈表面,用壓縮空氣吹凈空芯銅棒,用2500V兆歐表測絕緣電阻,均在5000 MΩ以上,交流耐壓31.45kV,1分鐘,電容電流在48mA以下;
對備品線圈機外進行1 MPa/8h水壓試驗,無滲漏。
4.2.3 拆除后舊線圈處理及試驗
拆除上層線圈共14只,下層線圈1只,除26上、34上、3下為明顯絕緣損壞外,其余線圈用壓縮空氣吹干凈后,交流耐壓26kV,有27上線圈擊穿,其余10根線棒全部通過試驗,且電容電流在35mA以下。
對留在機內(nèi)與已取出線圈又有機械聯(lián)系的下層線圈,在拆開兩側(cè)引水管后,將此12根線棒連接起來,吹干水后,測絕緣電阻350 MΩ(2500V兆歐表),耐交流24kV,總電容電流為410mA,合格。
4.2.4 下線棒過程中工藝及試驗
先下3號槽下層線圈,下完后,做交流耐壓27kV,電容電流為42 mA;接著下完所有上層線圈,上線圈全部通熱水10分鐘整形。
對恢復(fù)后的所有上層線棒(除兩根連接有引出線的外),在打完槽楔后做交流26kV通過;
上下層線圈間,上層線圈槽楔絕緣全部更換。
4.2.5 線棒焊好接頭后試驗
a 靜子繞組直流電阻測試數(shù)據(jù)列于表2
b 水壓試驗
加壓至0.6 MPa,8小時無滲漏
c 流量試驗
將兩側(cè)引水管全部拆除后,加水壓0.1 MPa,時間15s,其試驗數(shù)據(jù)如表3所示
4.2.6 線圈整形、固化
完成線圈固定后,將線圈端部絕緣包好,按制造廠標準調(diào)好固化劑,綁好絳波繩,將端部固定。
為了對更換的靜子線圈進行烘潮并加速環(huán)氧樹脂的固化,須對繞組進行加熱,我們采用通內(nèi)冷水的方法,即利用鍋爐蒸汽注入內(nèi)冷水箱,加熱內(nèi)冷水,將內(nèi)冷水泵開起來,內(nèi)冷水由總進水閥進,總出水閥出,進行循環(huán)加熱,控制進水溫度在90±5℃。
線圈兩側(cè)在測點8、10、12鐘點位置實測溫度,控制在80±5℃內(nèi),經(jīng)過32小時加熱,用水冷電阻測試儀測量三相繞組對地絕緣電阻,穩(wěn)定6小時,在1000 MΩ以上。
4.2.7 線圈修復(fù)后絕緣鑒定試驗
4.2.7.1 定子繞組端部手包絕緣施加直流電壓測量
DL/T596-1996電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程有關(guān)的標準中規(guī)定:手包絕緣引線接頭、汽機側(cè)隔相接頭,在100 MΩ電阻上的電壓降為2000V以下;端部接頭和過渡引線關(guān)聯(lián)塊,在100 MΩ電阻上的電壓降為3000V以下。我廠采用表面電位法的正接線方式,即定子繞組通水(內(nèi)冷水電導(dǎo)率為2μs/cm),三相繞組短接外加13.8kV直流電壓(Un),用手持式高壓電壓表測量線棒各端部電位。試驗數(shù)據(jù)列入表4?! ?
第一次測量數(shù)據(jù)中有汽側(cè)26號、勵側(cè)29號、32號端部接頭不合格。
處理過程:經(jīng)重復(fù)測量和分部測量,汽側(cè)26號接頭B處電壓為4500V,勵側(cè)29號接頭A處電壓為13700V,勵側(cè)32號接頭A處電壓為8600V。上海電機廠技術(shù)人員分別在汽側(cè)26號接頭C處、B處下方加包硅橡膠絕緣帶,在勵側(cè)29、32號接頭A處、C處加包硅橡膠絕緣帶。經(jīng)過處理后,汽側(cè)26號接頭電壓為100V,勵側(cè)32號接頭電壓為20V。
通過上述試驗,可以作出小結(jié):705號發(fā)電機定子繞組端部手包絕緣試驗數(shù)據(jù)全部在標準值以內(nèi),試驗合格。
4.2.7.2 定子繞組局部放電試驗
試驗?zāi)康闹饕菣z測發(fā)電機是否存在局部放電,測量放電起始電壓和熄滅電壓,測量放電強度即局部放電量。
試驗回路如附圖所示
圖中:Cx—試品 Ck—耦合電容(2100pf) Zm—NO.4檢測阻抗
M—DST局放儀、SS-5702示波器 Uo×Co方波
試驗步驟:
空載下,測量試驗變壓器的放電量;
帶上繞組后,對整個測量回路進行放電量校正;
升壓過程中讀取放電起始電壓;
升壓至8kV,穩(wěn)定后進行局部放電量的測量;
降壓過程中讀取放電熄滅電壓;
三相繞組分相進行。
試驗數(shù)據(jù)列于表5中
通過試驗,可作出如下結(jié)論:《發(fā)電機定子繞組環(huán)氧粉云母絕緣老化鑒定導(dǎo)則》(DL/T492-92)中的有關(guān)標準:測量整相繞組的局部放電量,在試驗電壓Un/√3下的最大局放量一般在10000PC以內(nèi)。出現(xiàn)局放量偏大現(xiàn)象,應(yīng)首先排除定子繞組表面臟污和潮濕現(xiàn)象。局放量達30000-40000PC時,應(yīng)引起高度重視并注重歷年變化。本次試驗數(shù)據(jù)在正常值范圍內(nèi),試驗合格。
4.2.7.3 定子繞組交流耐壓試驗
三相分別加交流22kV,耐壓1分鐘通過,A、B、C相電容電流分別為725、725、715mA
4.3 進轉(zhuǎn)子,扣端蓋,發(fā)電機裝配好并通合格冷卻水(電導(dǎo)率為5μs/cm以下)后,進行了以下試驗:
a 用ZC-37型水電阻測試儀測試絕緣電阻,結(jié)果列入表6
5 反事故措施及建議
5.1 反事故措施
a 定子水系統(tǒng)密封圈更換為四氟乙烯材料,并經(jīng)常加以檢查,大修中一定要拆裝,并注意密封圈大小與閥孔要相配。
b 加強對發(fā)電機組溫度巡測儀的檢查,確保各測點溫度顯示正確,能真實反映發(fā)電機的運行狀況。
c 機組正常運行時,應(yīng)加強對定子線圈、鐵芯、進出水溫度的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)溫度異常點,應(yīng)視具體情況,縮短記錄周期。
5.2 建議
a 本發(fā)電機為雙水內(nèi)冷機組,定子總進水閥裝有濾網(wǎng),但由于密封圈在濾網(wǎng)后面靠機體一側(cè),故密封圈破損后碎片不能濾除,可能直接進入機內(nèi),建議廠家加以改進。
b 本次事故的發(fā)生,是由于定子冷卻水管被堵塞,但定子線圈的測溫元件卻不能及時反映出因突然性斷水導(dǎo)致溫度快速升高而造成的。建議廠家采用對突然發(fā)生的局部斷水過熱能起到預(yù)告作用的先進測量手段,使溫度測量能準確而迅速,從而避免事故的發(fā)生。
6 結(jié)束語
此次發(fā)電機定子更換線圈的工作之所以能順利進行,與上海電機廠師傅嚴把工藝關(guān),本廠電修人員積極配合是分不開的;另外,由于加強了全過程的高電壓技術(shù)監(jiān)督,嚴把了試驗關(guān),保證了每一道工序的質(zhì)量,縮短了時間。該發(fā)電機定子線圈更換后,投入運行一次并網(wǎng)成功,現(xiàn)已運行6個月,未出現(xiàn)異常,說明修理質(zhì)量良好。
| 公司名稱: | 湘潭電機修理廠(湘潭電機維修中心) |
| 聯(lián) 系 人: | 胡經(jīng)理 |
| 聯(lián)系電話: | 0731-58626841 |
| 手 機: | 13367420761 |
| 公司郵箱: | 2547364023@QQ.COM |
| 公司網(wǎng)址: | http://www.www.haloandellis.com/ |

