發(fā)電機(jī)增容改造后出現(xiàn)的問(wèn)題及消除措施
對(duì)發(fā)電機(jī)組增容改造后試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的定子繞組泄漏電流不平衡、發(fā)電機(jī)軸瓦發(fā)生電腐蝕、端部磨損嚴(yán)重、轉(zhuǎn)子槽楔松動(dòng)等現(xiàn)象進(jìn)行了分析;介紹了消除這些現(xiàn)象的處理方法和過(guò)程,如采取清理發(fā)電機(jī)定子絕緣引水管,端部加固綁扎,轉(zhuǎn)子在槽楔下面加絕緣墊,重新打緊槽楔等措施,取得了一定效果,機(jī)組的運(yùn)行狀況得到了改善,文中還提出了相應(yīng)的預(yù)防措施。 關(guān)鍵詞:泄漏電流;振動(dòng);槽楔;繞組試驗(yàn);發(fā)電機(jī);技術(shù)改進(jìn);增容改造 為了緩解供電緊張局面,減輕新機(jī)組建設(shè)周期長(zhǎng)、任務(wù)重、資金調(diào)配困難等壓力,對(duì)舊有中小型發(fā)電機(jī)組進(jìn)行了增容改造。這項(xiàng)改造工程,周期短、見(jiàn)效快,經(jīng)濟(jì)效益也較顯著。然而也有一些增容改造工程出現(xiàn)了一些問(wèn)題。其原因是多種多樣的,有的是因受現(xiàn)場(chǎng)工藝條件的制約而產(chǎn)生的,有的是施工和改造方案論證缺乏依據(jù)而導(dǎo)致的,個(gè)別的是施工管理缺失的結(jié)果。筆者對(duì)某發(fā)電廠機(jī)組改造后產(chǎn)生的問(wèn)題進(jìn)行了簡(jiǎn)析,以期在今后的機(jī)組增容改造中能科學(xué)地處理好類似的問(wèn)題。
1 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)水短軸斷裂導(dǎo)致停機(jī)的問(wèn)題
1.1 進(jìn)水短軸斷裂情況及原因分析
某電廠9號(hào)發(fā)電機(jī)由原同軸直流勵(lì)磁機(jī)勵(lì)磁改造為機(jī)端勵(lì)磁變發(fā)電機(jī)勵(lì)磁,拆除了原來(lái)的同軸勵(lì)磁機(jī),發(fā)電機(jī)軸系縮短2 m多,轉(zhuǎn)子進(jìn)水向汽側(cè)同步移位。2005
- 02 - 04 T 13∶ 50,汽輪機(jī)運(yùn)行員檢查發(fā)現(xiàn),9號(hào)機(jī)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子冷卻水進(jìn)水支座盤(pán)根漏水大,聯(lián)系汽機(jī)檢修專業(yè)人員進(jìn)行處理;14∶ 45~14∶ 55,盤(pán)根漏量增大,經(jīng)調(diào)整(緊盤(pán)根)漏量有所減??;18∶ 05,9號(hào)機(jī)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子冷卻水進(jìn)水支座盤(pán)根漏水增大,2005
- 02 - 05 T 00∶ 30,發(fā)電機(jī)解列。
對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)水支座進(jìn)行解體,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子進(jìn)水短軸斷裂、盤(pán)根正常。本次斷裂的短軸是2000年發(fā)電機(jī)大修改造時(shí)更換的上海電機(jī)廠產(chǎn)品。短軸拆除后,檢查其外觀并無(wú)異常,軸頸磨損較輕,可以重復(fù)使用。重裝后,測(cè)軸頭晃動(dòng)40μm,滿足小于50μm的要求,安裝、調(diào)整無(wú)異常。技術(shù)人員檢查短軸斷裂和斷口情況,光譜檢測(cè)結(jié)果顯示:焊接法蘭的法蘭盤(pán)為碳鋼,軸體為高鉻不銹鋼材質(zhì)。對(duì)短軸斷口和斷口處的焊接夾砂情況進(jìn)行了分析,初步認(rèn)定:進(jìn)水短軸斷裂的原因?yàn)檩S體材質(zhì)和焊接法蘭的焊接工藝不良,因而焊接缺陷在長(zhǎng)期交變應(yīng)力作用下發(fā)生了疲勞斷裂。
1.2 防范措施
進(jìn)水短軸器件不大,但與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子直接連接,對(duì)發(fā)電機(jī)組的安全運(yùn)行會(huì)有直接影響,因此應(yīng)做好類似設(shè)備的金屬監(jiān)督和檢查維護(hù)工作。水內(nèi)冷機(jī)組的轉(zhuǎn)子進(jìn)水短軸在大修期間應(yīng)進(jìn)行金屬探傷,小修時(shí)也應(yīng)將其列為檢查、維護(hù)項(xiàng)目。加強(qiáng)設(shè)備管理和專業(yè)設(shè)備維修分工管理,明確領(lǐng)用、管理和維護(hù)責(zé)任,并注重考核。為防止發(fā)生類似事件,應(yīng)聯(lián)系設(shè)備廠家,對(duì)該短軸斷裂進(jìn)行深入分析,并查詢短軸加工、焊接情況和材質(zhì)情況。
2 發(fā)電機(jī)泄漏電流嚴(yán)重不平衡的問(wèn)題
2.1 異?,F(xiàn)象
某發(fā)電廠對(duì)QFS - 137.5型(改造前為QFS - 125 - 2型)D號(hào)機(jī)組進(jìn)行小修,在做發(fā)電機(jī)泄漏電流和直流耐壓試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),三相泄漏電流嚴(yán)重不平衡,A相較其他2相高400%以上,并且在1min的加壓時(shí)間內(nèi)A相泄漏電流由60μA驟增到91μA,比歷年的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)了許多,各相泄漏電流相差也較大。這些泄漏電流隨著加壓時(shí)間的增加而升高,但充電現(xiàn)象仍然正常。
2.2 原因分析
根據(jù)試驗(yàn),初步推測(cè)是繞組端部存在臟物或高阻性缺陷。打開(kāi)端蓋檢查發(fā)現(xiàn):A相絕緣引水管內(nèi)壁有結(jié)垢臟污(A相匯水管內(nèi)清理出約1mm3的黑色粉末不明物),較其他2相嚴(yán)重。經(jīng)清污后再做定子繞組泄漏電流和直流耐壓試驗(yàn),三相泄漏電流均小于15μA(與歷年數(shù)據(jù)相比已無(wú)明顯變化),缺陷消除。
對(duì)發(fā)電機(jī)定子絕緣引水管內(nèi)壁結(jié)垢進(jìn)行取樣檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)其主要成分為銅的化合物,這可能是發(fā)電機(jī)定子空心銅管受腐蝕,或者是機(jī)組改造中更換繞組時(shí)接頭的銅焊渣未完全清理干凈的緣故。運(yùn)行記錄顯示,該機(jī)在停機(jī)前的化學(xué)水質(zhì)分析中已發(fā)現(xiàn)銅離子含量超標(biāo),經(jīng)常在100μg/L以上。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),發(fā)電機(jī)冷水箱上蓋未封閉,雙冷水直接與大氣接觸,氧氣進(jìn)入定子空心銅管,致使銅管腐蝕而造成銅離子含量超標(biāo)。
2.3 防范措施
(1) 發(fā)電機(jī)每次大修后、開(kāi)機(jī)前,定子水系統(tǒng)應(yīng)使用除鹽水進(jìn)行帶壓力反復(fù)沖洗,直到排水清澈無(wú)顆粒,電導(dǎo)率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
?。?) 發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行期間,當(dāng)連續(xù)運(yùn)行時(shí)間超過(guò)2個(gè)月后,遇有停機(jī)或解列機(jī)會(huì)時(shí),應(yīng)對(duì)發(fā)電機(jī)定、轉(zhuǎn)子冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行反沖洗。
?。?) 完善發(fā)電機(jī)冷卻水系統(tǒng),盡可能使其密閉循環(huán)。
?。?) 加強(qiáng)運(yùn)行中的水質(zhì)監(jiān)控,內(nèi)冷水質(zhì)應(yīng)按照汽輪機(jī)運(yùn)行規(guī)程執(zhí)行。
3 發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)軸瓦發(fā)生電腐蝕的問(wèn)題
3.1 異?,F(xiàn)象
某發(fā)電廠8號(hào)發(fā)電機(jī)由于軸電壓放電造成勵(lì)側(cè)軸瓦有電腐蝕。在改造后的一次小修期間,對(duì)其軸電壓和軸瓦對(duì)地絕緣進(jìn)行了測(cè)量。在測(cè)量勵(lì)側(cè)軸瓦對(duì)地絕緣電阻時(shí),發(fā)現(xiàn)絕緣電阻為零,呈短路接地狀態(tài)。機(jī)組并網(wǎng)后測(cè)得油膜電壓為3.2V,軸電壓基本由油膜承擔(dān)。雖然電壓不高,但是一旦油膜被擊穿發(fā)生放電,可能會(huì)使?jié)櫥?、冷卻的油質(zhì)逐漸劣化,嚴(yán)重時(shí)會(huì)燒壞軸瓦,造成停機(jī)事故。進(jìn)一步檢查又發(fā)現(xiàn),機(jī)組改造后在勵(lì)側(cè)軸瓦上部及側(cè)面加裝的溫度和振動(dòng)傳感器對(duì)絕緣有一定影響。
3.2 消除方法
?。?) 對(duì)軸瓦絕緣進(jìn)行處理。對(duì)凡有可能出現(xiàn)接地的部位(如各種傳感器接線外護(hù)套)進(jìn)行了仔細(xì)檢查,對(duì)軸承定位銷(xiāo)和螺栓絕緣套筒表面的油污等進(jìn)行了清理。
?。?) 機(jī)組改造后要保證軸承座絕緣墊的結(jié)構(gòu)為“環(huán)氧板—金屬片—環(huán)氧板”結(jié)構(gòu)。在每次大修結(jié)束時(shí),軸承座油管安裝后、未穿轉(zhuǎn)子前,應(yīng)使用1000V兆歐表測(cè)量軸承座對(duì)地絕緣電阻,其值應(yīng)不小于0.5MΩ;小修后應(yīng)測(cè)量環(huán)氧板中金屬片的絕緣,運(yùn)行中可采用萬(wàn)用表測(cè)量軸承座對(duì)地絕緣電阻,均不應(yīng)有明顯的金屬性接地。
?。?) 應(yīng)注意軸瓦安裝傳感器等其他部件后的對(duì)地絕緣情況。
4 定子端部線棒磨損和轉(zhuǎn)子槽楔松動(dòng)的問(wèn)題
4.1 異?,F(xiàn)象
某發(fā)電廠1號(hào)QFSN - 200 - 2型發(fā)電機(jī),1981年12月投產(chǎn)。1983年1月發(fā)生發(fā)電機(jī)定子線棒端部燒壞事故,當(dāng)時(shí)處理方法為現(xiàn)場(chǎng)更換發(fā)電機(jī)定子線棒。1998年10月,對(duì)該發(fā)電機(jī)進(jìn)行增容改造,使發(fā)電機(jī)額定容量由200MW增加到220MW。
發(fā)電機(jī)增容改造后,初次小修檢查發(fā)現(xiàn):定子鐵心壓圈緊固螺栓(每側(cè)18顆,共36顆)松動(dòng),金屬夾板與絕緣夾板連接處也有松動(dòng)現(xiàn)象。
2001年11月,發(fā)電機(jī)小修檢查發(fā)現(xiàn):發(fā)電機(jī)定子端部引出線與固定絕緣夾板間有3處明顯磨損,并出現(xiàn)灰色的絕緣泥。當(dāng)時(shí)將3處出現(xiàn)松動(dòng)磨損的絕緣夾板拆下進(jìn)行清理,在墊塊間加墊適形滌綸墊,并刷環(huán)氧樹(shù)脂膠作固化處理。
2002年10月,1號(hào)發(fā)電機(jī)大修檢查中發(fā)現(xiàn):汽輪機(jī)端定子、定子鐵心定位筋螺栓螺帽有3處松動(dòng)(M64),部位是:1點(diǎn)半鐘、7點(diǎn)鐘、10點(diǎn)鐘位置;勵(lì)磁機(jī)端過(guò)橋線絕緣支架壓板螺帽約有1/4松動(dòng),在51、48、45、42號(hào)線棒部位用手可以擰松螺帽;過(guò)橋線絕緣支架與過(guò)橋引線相互磨損嚴(yán)重;在14、17號(hào)線棒部位(即靠近3點(diǎn)鐘的位置),有青灰色油漿流出。檢查發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子又發(fā)現(xiàn):共有52塊(總數(shù)416塊)槽楔明顯松動(dòng)(用手能推動(dòng)),轉(zhuǎn)子表面部分漆層有過(guò)熱脫落現(xiàn)象。
4.2 原因分析
分析認(rèn)為:定子鐵心壓圈緊固螺栓松動(dòng),是運(yùn)行中發(fā)電機(jī)鐵心壓圈振動(dòng)磨損引起的;發(fā)電機(jī)端部整體綁扎緊固不夠,是因?yàn)?號(hào)發(fā)電機(jī)增容改造后容量增加了10%,其端部線圈所受電動(dòng)力會(huì)上升約20%,而發(fā)電機(jī)端部綁扎緊固情況沒(méi)有進(jìn)行改造的緣故。
發(fā)電機(jī)定子端部線棒可能存在固有的共振頻率(接近100Hz),因而在發(fā)電機(jī)運(yùn)行中可能產(chǎn)生共振,導(dǎo)致定子線棒端部與絕緣夾板的磨損。
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子槽楔松動(dòng)是由于增容改造時(shí),發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子線棒全部拆下進(jìn)行了清理,重新下線,雖對(duì)槽楔進(jìn)行打緊,但運(yùn)行一段時(shí)間后,在線棒受力和發(fā)電機(jī)端部線圈共振等因素作用下,槽楔出現(xiàn)了松動(dòng)現(xiàn)象。這種松動(dòng)有可能引起匝間絕緣墊條、楔下調(diào)節(jié)墊條竄動(dòng)而堵塞風(fēng)孔,影響發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子線棒散熱。
4.3 處理措施
4.3.1 定子部分缺陷處理
(1) 在電機(jī)制造廠專家的指導(dǎo)下,將金屬夾板與絕緣夾板連接螺栓緊固,用1 000 kg/m的氣動(dòng)扳手從汽側(cè)將鐵心壓圈螺栓緊固,緊固程度達(dá)1/4~1/2周;勵(lì)側(cè)鐵心壓圈螺栓用大錘緊固處理。在螺母與螺栓之間滴入290號(hào)厭氧膠,將螺母鎖牢。
(2) 對(duì)1號(hào)發(fā)電機(jī)進(jìn)行定子繞組端部振形模態(tài)試驗(yàn)檢查。試驗(yàn)采用錘擊法對(duì)發(fā)電機(jī)端部繞組進(jìn)行激振,測(cè)量輸入力信號(hào)和輸出加速度響應(yīng)信號(hào)。用CRAS模態(tài)分析軟件對(duì)信號(hào)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,求出各測(cè)點(diǎn)的傳遞函數(shù),然后進(jìn)行模態(tài)分析,求出固有共振頻率、振形和阻尼等模態(tài)參數(shù)。發(fā)電機(jī)勵(lì)磁機(jī)側(cè)定子繞組端部引線的固有頻率見(jiàn)表1。
表1 發(fā)電機(jī)勵(lì)磁機(jī)側(cè)定子繞組端部引線的固有頻率 Hz
引線位置
徑 向
軸 向
切 向
1點(diǎn)半鐘(10號(hào)線棒)
100.0
106.0
92.0
3點(diǎn)鐘(19號(hào)線棒)
98.5
97.5
101.0
測(cè)試結(jié)果發(fā)現(xiàn):在勵(lì)磁機(jī)端發(fā)電機(jī)定子繞組端部10~19號(hào)線棒對(duì)應(yīng)的引線部位(1點(diǎn)半鐘到3點(diǎn)鐘位置)存在有頻率為100Hz的固有共振頻率。同時(shí)對(duì)勵(lì)磁機(jī)發(fā)電機(jī)定子繞組端部進(jìn)行整體振形模態(tài)試驗(yàn)分析。分析認(rèn)為在100Hz頻率附近沒(méi)有出現(xiàn)與橢圓振形對(duì)應(yīng)的固有共振頻率,這說(shuō)明發(fā)生的故障是由發(fā)電機(jī)定子繞組端部局部振動(dòng)造成的。
(3) 找出引起發(fā)電機(jī)端部繞組振動(dòng)的原因后,對(duì)發(fā)電機(jī)定子繞組端部進(jìn)行加綁緊固,特別是對(duì)與10~19號(hào)線棒對(duì)應(yīng)的端部繞組引出線部位進(jìn)行了加綁緊固,以提高發(fā)電機(jī)定子端部繞組的剛度,增加端部繞組的固有頻率。
(4) 對(duì)磨損的部位進(jìn)行拆開(kāi)檢查清理,在絕緣支架與過(guò)橋引出線之間增加了絕緣材料——適形滌綸毛氈墊片,并用5滌玻繩綁扎加固,刷環(huán)氧樹(shù)脂膠固化處理,以減少絕緣支架與過(guò)橋引出線之間的相互摩擦;對(duì)松動(dòng)的緊固螺栓重新進(jìn)行緊固,更換保險(xiǎn)墊片。
(5) 對(duì)于發(fā)電機(jī)定子勵(lì)磁機(jī)側(cè)端部線棒左右的上方45°處的引線、右側(cè)水平位置的引線和頂部的引線,用20滌玻繩將前后2根引線加綁各3處(共6處),并刷環(huán)氧樹(shù)脂膠固化處理,使引線的固有共振頻率增加到120Hz左右。
(6) 發(fā)電機(jī)定子汽輪機(jī)端端部線棒絕緣盒在上、下、左、右4個(gè)位置,用20滌玻繩加綁,并刷環(huán)氧樹(shù)脂膠固化處理,以提高整個(gè)端部的剛度,使其固有頻率遠(yuǎn)離100Hz。
對(duì)發(fā)電機(jī)定子繞組端部進(jìn)行處理后,再次進(jìn)行了激振試驗(yàn)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2~表4。
表2 汽輪機(jī)端、勵(lì)磁機(jī)端定子繞組端部
橢圓振型對(duì)應(yīng)的固有頻率和阻尼
位 置
固有頻率/Hz
阻 尼
汽輪機(jī)端
119.46
0.0305
勵(lì)磁機(jī)端
89.56
0.0142
表3 發(fā)電機(jī)定子繞組端部引出線的固有頻率 Hz
引 出 線 位 置
徑向
軸向
切向
1點(diǎn)半鐘(10號(hào)線棒)位置
處理前測(cè)試值
100.0
(116.0)
106.0
(114.5)
92.0
(119.5)
3點(diǎn)鐘(19號(hào)線棒)位置
處理前測(cè)試值
98.5
(115.5)
97.5
(115.0)
101.0
(116.5)
4點(diǎn)半鐘(28號(hào)線棒)位置
處理前測(cè)試值
77.5
78.5
84.0
7點(diǎn)半鐘(37號(hào)線棒)位置
處理前測(cè)試值
92.0
89.5
92.5
9點(diǎn)鐘(46號(hào)線棒)位置
處理前測(cè)試值
93.4
92.0
93.2
10點(diǎn)半鐘(1號(hào)線棒)位置
處理前測(cè)試值
93.7
91.2
76.3
注: 括號(hào)內(nèi)的值為處理后的值。
表4 絕緣支架與發(fā)電機(jī)定子繞組
引出線之間的固有頻率 Hz
絕緣支
架測(cè)點(diǎn)
切 向
過(guò)橋引
出線測(cè)點(diǎn)
軸 向
徑 向
測(cè)點(diǎn)1
90.0,150.0,201.3
測(cè)點(diǎn)1
85.5,116.5
85.5,135.5
測(cè)點(diǎn)2
67.5,161.3,192.5
測(cè)點(diǎn)2
85.0,149.0
89.0,134.0
測(cè)點(diǎn)3
142.5,168.8
測(cè)點(diǎn)3
65.5,121.0
92.5,129.5
測(cè)點(diǎn)4
138.8,265.0
測(cè)點(diǎn)4
62.5,120.0
87.5,129.5
從測(cè)試數(shù)據(jù)可以看出:經(jīng)過(guò)處理之后的10~19號(hào)線棒所對(duì)應(yīng)的定子繞組引出線的固有頻率提高了10%以上,達(dá)到了避開(kāi)發(fā)電機(jī)電磁振動(dòng)頻率100 Hz的目的,滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
從表2可見(jiàn),勵(lì)磁機(jī)端定子繞組端部整體橢圓對(duì)應(yīng)的固有頻率為89.56Hz;汽輪機(jī)端定子繞組端部整體橢圓對(duì)應(yīng)的固有頻率為119.46Hz。1號(hào)發(fā)電機(jī)定子繞組端部經(jīng)過(guò)處理后,其固有頻率有所提高,定子端部引線的固有頻率和定子繞組端部整體橢圓振型對(duì)應(yīng)的固有頻率已遠(yuǎn)遠(yuǎn)避開(kāi)94~115Hz的危險(xiǎn)值,因此1號(hào)發(fā)電機(jī)定子繞組端部已能滿足安全穩(wěn)定運(yùn)行的要求。
4.3.2 轉(zhuǎn)子部分缺陷處理
發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子槽楔全部退出清理,加絕緣墊,重新打緊處理。
在楔下絕緣墊條與銅線之間加入調(diào)節(jié)墊條,重新打入鋁槽楔和勵(lì)端銅槽楔。調(diào)節(jié)墊條的厚度為0.3~3mm,視鋁槽楔的松緊而定。
槽楔緊度按如下原則執(zhí)行:①楔推不動(dòng),木榔頭敲不動(dòng);②端部的銅槽楔用小錘敲擊,實(shí)響聲段≥1/3全長(zhǎng);③第3、第7兩風(fēng)區(qū)的鋁槽楔,用小錘敲擊,實(shí)響聲段≥1/3全長(zhǎng);④同一槽內(nèi)第2至第8風(fēng)區(qū)之間有2根以上的鋁槽楔,實(shí)響聲段≥1/3全長(zhǎng),而且這2根鋁槽楔不連續(xù),避免全槽槽楔向一端竄動(dòng)。
4.4 預(yù)防措施
在發(fā)電機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,應(yīng)多注意觀察發(fā)電機(jī)的運(yùn)行狀況和振動(dòng)情況,有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)分析處理。在每次發(fā)電機(jī)檢修工作中,應(yīng)進(jìn)入發(fā)電機(jī)內(nèi)部檢查定子端部線棒的綁扎緊固情況,檢查是否有磨損現(xiàn)象。在發(fā)電機(jī)大修工作中,應(yīng)對(duì)發(fā)電機(jī)進(jìn)行定子繞組端部振型模態(tài)試驗(yàn),當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格的點(diǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)處理。對(duì)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)的機(jī)組,若有條件,應(yīng)加裝在線振動(dòng)監(jiān)視儀,對(duì)發(fā)電機(jī)端部進(jìn)行在線監(jiān)視。
5 結(jié)束語(yǔ)
發(fā)電機(jī)是發(fā)電廠生產(chǎn)設(shè)備的核心組成部分,對(duì)發(fā)電機(jī)本體的任何部位進(jìn)行改造時(shí),必須經(jīng)過(guò)充分的理論論證和試驗(yàn),對(duì)繞組、鐵心和絕緣的改造固然要慎重,對(duì)其他輔助回路的改進(jìn)和安裝同樣也要認(rèn)真。目前在電機(jī)改造過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題還不少,這就要求技術(shù)管理工作者不斷提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)交流與學(xué)習(xí),開(kāi)拓視野,提高設(shè)備改造水平。有些情況還必須與電機(jī)制造廠進(jìn)行充分交流,以便對(duì)設(shè)備改造和更換取得必要的技術(shù)支持,確保增容改造成功。
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