300MW機組鍋爐給水泵電機振動故障原因分析
針對某臺300MW鍋爐給水泵電動機振動故障,進行現(xiàn)場測量試驗、數(shù)據(jù)分析與故障診斷,通過檢查得以證實設備故障振動原因,對電動機鼠籠斷條影響設備振動的故障機理進行簡要分析。
【關鍵詞】振動 熱變形 電動機 鼠籠條
1 前言
某發(fā)電公司一臺300MW機組的鍋爐給水泵,系沈陽水泵廠生產(chǎn)的CHTC 516S-2型泵,流量:573m3/h,揚程:2260m,額定最高轉速:5600r/min,配哈爾濱電機廠生產(chǎn)的YKS710-4型異步電動機,額定功率:5500KW,額定電壓:6000V,額定電流:631A,額定轉速:1491r/min,設備允許振動小于80mm。該給水泵組由給水泵、耦合器、電動機、前置泵聯(lián)成軸系,具有轉速與流量可調功能,其結構簡圖如下:

圖1:某發(fā)電公司#1機300MW給水泵電動機軸系簡圖
該電動機自2007年11月2日運行中軸承振動突然增大后,雖經(jīng)多次從機械方面:檢查對輪連接中心、軸瓦、端蓋支承剛度進行調整處理,電動機振動仍然超標。
2 設備振動特點
2.1 試驗工況
2.1.1 給水泵電動機單轉試驗:電動機電流:180A,電動機為定速1498 r/min。
2.1.2 給水泵變轉速(負荷)試驗工況見表1。
表1. 給水泵變轉速試驗工況

2.2 設備振動概況
2.2.1 單轉電動機最大振動15m,測量振動數(shù)據(jù)見表2。
2.2.2 振動最大的測點在電動機兩端軸承,相鄰的設備耦合器和前置泵軸承振動均在30m以下;

2.2.3 電動機基礎振動始終很?。?0m左右)。
表2.某臺300MW機組#1C給水泵電動機振動試驗數(shù)據(jù) 單位:m∠°

注:振動幅值單位:微米,振動相位單位:度
2.2.4 在給水泵轉速升到5050r/min工況時,電動機振動顯著增大,電動機內(nèi)部出現(xiàn)周期性異音,異音周期與振動波動周期同步。
2.2.5 現(xiàn)場記錄表明,隨著運行時間增長,電動機啟動電流逐漸增大,見表3。
表3電動機4次啟動電流參數(shù)測量統(tǒng)計
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2.3 振動頻譜分析和相位特征
2.3.1 電動機兩端軸承振動以基頻為主,水平方向振動存在一定量的2X分量。以泵轉速5050r/min工況下耦合器端軸承振動為例:Σ:110~125m ,1X:44~70m ,2X:30m,垂直方向振動幾乎沒有倍頻振動分量。
2.3.2 軸承振動幅值和相位不穩(wěn)定,有較大波動量。特別是基頻振幅,最大波動幅值47~90m;最大相位波動量44°~153°。
2.3.3 隨著給水泵轉速增加電動機耦合器端軸承振動相位變化很大,垂直振動由52m/214°變至92m/50°;水平振動從23m /140°變至88m/0°。
2.3.4 給水泵轉速升、降轉速至4500r/min工況下,振動存在較大差別,以前置泵端軸承振動為例:升速時42~55m/23°,降速時55~67m/84°。
3 振動原因分析
3.1 查現(xiàn)場記錄發(fā)現(xiàn)在電動機振動增大時,相鄰的設備耦合器和前置泵振動始終很小,可以確定為電動機自身的設備缺陷;
3.2 電動機基礎振動不大,而且基本穩(wěn)定,可以排除電動機支承因素影響振動;
3.3 電動機定子本體振幅小于軸承振幅,定子最大振幅不超過30m,振動成分以基頻為主,可以排除電動機定子因素;
3.4 鑒于電動機轉速為定速,電動機單轉時振動小于20m,可排除電動機轉子不平衡因素;
3.5 唯獨不能排除電動機轉子電氣方面的故障。在給水泵升、降轉速4500r/min工況下,振動存在較大差別,表明電動機轉子隨著工作電流與功率參數(shù),存在逐漸惡化現(xiàn)象。
4 電動機檢查
根據(jù)以上分析,決定對電動機解體檢查,轉子抽出后發(fā)現(xiàn)轉子耦合器端存在局部過熱現(xiàn)象(圖2),耦合器端綁扎端部籠條玻璃絲布有鼓包現(xiàn)象,打開玻璃絲布再進一步檢查。發(fā)現(xiàn)耦合器端47根籠條中就有32根斷裂或脫焊(圖3),前置泵端也有20多根斷裂。

圖2 轉子出現(xiàn)局部過熱現(xiàn)象

圖3 籠條斷裂或脫焊
5 電動機轉子鼠籠斷條故障振動機理
一般三相異步電動機啟動電流是額定空載電流的5~10倍,考慮到該三相異步電動機為鼠籠結構設計。其額定工作電流631A,電動機單轉工作電流180A,泵組啟動電流由908.8A升至2316A。當電動機轉子籠條反復承受啟動電流瞬間過載力矩沖擊,極容易疲勞斷裂。一旦出現(xiàn)某根斷條現(xiàn)象,將導致轉子出現(xiàn)電流短路環(huán),一是電磁力的不對稱,二是斷裂處發(fā)熱轉子產(chǎn)生熱變形。加劇故障惡化與衍深。由于電動機轉子的熱變形引起的撓度變化可近似由下式計算

式中:L-轉子本體長度,mm;
α-金屬的線脹系數(shù),約為![]()
-轉子截面的溫差, ℃
-軸的撓曲半徑, mm
d 轉子本體部分的直徑,mm。
用上面公式計算轉子表面溫度差1℃,該電動機轉子將產(chǎn)生熱撓曲約0.01 mm,如果依據(jù)溫差大于3℃,計算不平衡離心力約為轉子重量的10%,轉子重量按1000kg計算,就產(chǎn)生100kg不平衡離心力。
根據(jù)上面公式,斷條后在斷裂處發(fā)熱引起溫差,就會產(chǎn)生轉子熱彎曲與熱不平衡,影響設備振動。
6 結束語
該給水泵電機振動原因是轉子籠條斷裂引起。當轉子存在斷條故障缺陷時,一是電動機振動逐漸惡化;二是電動機起動電流增大;三是隨泵組轉速或電動機功率增加而明顯加劇振動超標現(xiàn)象,嚴重時發(fā)生異音故障。
7 參考資料:
1.顧晃,汽輪發(fā)電機組振動與平衡 中國電力出版社 1998
2.施維新,汽輪發(fā)電機組振動與事故 中國電力出版社 1991
3.盧明輝,一臺1000kW異步電動機過熱與振動的故障分析與處理 大電機技術2002.6
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